sexta-feira, 13 de março de 2015

Mudanças feitas no robô para o torneio nacional

Após observado o desalinhamento em relação a locomoção do robô, notamos que tal problema prejudicava de forma significante em seu empenho durante as missões que tal robô deveria realizar, em especial as missões onde era preciso andar em linha reta. Por esse motivo foi preciso fazer mudanças que afetassem seu corpo físico, suas peças e não somente de sua programação virtual, que ao contrario de seu corpo físico estava funcionando perfeitamente, por esse motivo não houve muitas mudanças quanto sua programação.


Dentro dessas mudanças feitas no robô, foi necessária a retirada de duas rodas (anteriormente com quatro), pois tais rodas retiradas aumentavam o atrito do protótipo com o chão, sendo um dos motivos para o desalinhamento de tal. Outra mudança extremamente significante foi a mudança da localização da roda de apoio, onde no lugar anterior fazia com que o robô perdesse a estabilidade, por conta do conjunto de peças não suportarem completamente o peso do robô, deixando assim o conjunto inclinado e consequentemente a sua roda também.


Após todas essas mudanças, o protótipo passou a ser mais estável e a andar em linha reta, assim todas as missões passaram a ser realizadas com a maior eficiência, diminuindo assim a probabilidade de erro.

 

sexta-feira, 6 de março de 2015

Esquema prédio - fase inicial

Para solucionar os problemas de irrigação do prédio, pensamos numa maneira mais simples de distribuir a água para irrigar as plantas da sacada, por gotejamento, segue o esquema


quarta-feira, 4 de março de 2015

Observação Carneiro Hidráulico

Após analisarmos o mecanismo do carneiro hidráulico percebemos que ele não seria viável ao nosso trabalho, pois ele é utilizado para levar água de um lugar mais baixo para um mais alto. Mas não se aplica ao nosso projeto, já que não havia necessidade de transportar a água.